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首钢京唐大高炉冶炼技术达国内领先水平
摘自:本公司   点击:[860]次   日期:2013-01-24  
   2012年,首钢京唐炼铁部干部职工瞄准打造精品炼铁目标,科学求实,创新驱动,攻坚克难,大高炉冶炼技术取得突破性进展,提前16天完成全年生产任务,主要经济技术指标打破历史纪录27次,达到国内领先水平。2012年生产生铁889.8849万吨,超作业计划39.8849万吨;焦比完成305.1公斤/吨,比计划降低4.9公斤/吨;燃料比完成486.7公斤/吨,比计划降低8.3公斤/吨。
  
  京唐炼铁部积极探索大高炉冶炼技术运行体系,以“班清日结、周分析、月总结”为内容,建立高炉冶炼技术运行体系;搭建数字化炼铁平台,建立高炉冶炼技术保障体系;瞄准大高炉冶炼实用技术和前沿技术,以作业部级、分厂级和群众级“三级创新”为驱动,建立高炉冶炼技术研发体系。通过建立三个体系,技术人员在探索大高炉冶炼技术上砥砺奋进,铿锵前行。在技术运行体系中,精准描述高炉运行状况和作业情况。在高炉冶炼技术保障体系中,自动生成炼铁实时数据,为高炉冶炼提供准确快捷的数据服务。在技术研发体系中,汇集全作业部精锐技术力量,完成实用性技术研究、前沿性技术研发等11个课题。其中创新“三铁口出铁”工艺,为高炉稳定高效运行奠定了基础。
  
  大矿批冶炼是炼铁技术发展的方向,也是大高炉冶炼技术水平的标志之一。京唐炼铁二高炉打破设备条件制约,通过提高上料速度,实现了两罐矿装料。他们将两罐矿分别命名为A矿和B矿,通过对A矿和B矿设定不同重量,使两者发挥各自不同作用。2012年4月22日,二高炉矿批重量达到182吨,达到大型高炉的领先水平。二高炉双罐装矿大矿批冶炼技术获得了2012年度公司技术进步一等奖。去年9月,一高炉进行了为期6天的计划年修,扩容改造了炉顶料罐,为大矿批冶炼扫清了障碍。检修结束后,炼铁技术人员旋即开展了大矿批冶炼攻关,按照“小步快走”的方式增加矿批重量,到去年10月27日矿批重量达到173吨,比检修前增加了30吨。至此,两座大高炉均成功实现大矿批冶炼。
  
  中心布焦技术在首钢京唐大高炉冶炼中成熟运用,成功创建了大高炉冶炼核心技术雏形。中心布焦技术包括中心加焦和取消中心加焦技术。2011年下半年,在治理恢复一高炉以及打产打指标的过程中,炼铁人成功掌握了中心加焦相关冶炼技术,而对于中心无焦方式还没有过多触及。2011年8月以来,炼铁技术人员以首钢炼铁“稳定边缘、打开中心、稳定中心、照顾边缘”十六字方针为指导,对取消中心加焦技术进行了不懈探索和实践,通过增厚焦炭平台边缘档位,同时匹配合理的装料制度,2012年1月29日,一高炉成功取消中心加焦;6月10日,二高炉成功取消中心加焦。7月,两座高炉燃料比完成474.799公斤/吨,居同行业领先水平。
  
  除了成功掌握大矿批、中心布焦技术以外,京唐炼铁还在大高炉长寿技术、长时间停风快速恢复技术、富氧冶炼、出铁技术等方面取得巨大突破。2012年4月,二高炉炉缸TE31316点炉衬温度突然升高,最高时达到了504.7℃。面对突如其来的变故,炼铁技术人员沉着应对,依据温度变化,动态调整护炉措施,做到护炉与打产两者兼顾,填补了首钢大高炉长寿技术的空白;2012年9月17日,停风长达6天的一高炉送风,炼铁技术人员抓住保持炉缸充沛物理热这一主线,合理调整送风制度、装料制度、出铁制度,仅用3天时间就达到全风状态,成功攻克大高炉长时间停风快速恢复技术;高富氧冶炼是高炉经济炼铁、强化冶炼的必然途径,技术人员通过细致研究,精确计算,合理缩小风口面积,并匹配科学送风制度。2012年11月份,一高炉富氧率达到6.0%,二高炉达到4.3%,均创历史最好水平。
  
  京唐炼铁在探索大高炉冶炼技术的同时,还着力开展重大设备检修技术攻关与创新。2012年,在一高炉料罐扩容改造、烧结环冷风机轨道更换中实现新突破。在去年9月年修中,炉顶料罐扩容改造在国内尚属首例,在工程施工点与地面71米标高的空间内,需要拆装各类管路502米、设备及钢结构636吨,在没有可借鉴技术资料的条件下,设备系统创新施工方法,施工人员分层交叉作业,展开劳动竞赛,高速优质完成了料罐扩容改造任务。京唐550平方米烧结机环冷机台车轨道更换在国内也属首例,没有可借鉴的技术资料。设备系统人员深入研究,细致分析,抓住台车轨道分段连接的特点并作为突破口,精确计算出每段轨道都有150毫米高度的形变量,采用分段更换的办法,按时按质完成环冷机台车轨道更换任务。
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